Eroare a aerului comprimat: coordonare slabă a controlului
Nov 28, 2019
Au fost instalate două uscătoare de aer, două receptoare mari și două seturi de filtre, dar numai două dintre cele patru compresoare planificate au fost achiziționate.
Un auditor a făcut o uzină și a observat că ambele compresoare au multe ore de rulare descărcate; aceste unități au rulat fiecare aproape 50% din timp, consumând în continuare energie, dar nu produceau aer, determinând o eficiență redusă considerabil a sistemului. Auditorul a observat, de asemenea, apă în aerul comprimat și o pierdere semnificativă de presiune în uscător și filtre. Regulatoarele compresorului erau versiuni electronice, dar benzile de presiune de încărcare / descărcare erau ambele setate la aceeași valoare - ceea ce face ca compresoarele să lupte pentru control.
Auditorul a observat că un singur receptor și un uscător se foloseau la un moment dat ... când nu erau folosiți, al doilea receptor și uscător erau depresurizați. S-au efectuat calcule de dimensionare și s-a constatat că, în mediul umed fierbinte, echipamentul funcționa sub, capacitatea unui uscător de aer era prea mică pentru a prelucra aerul ambelor compresoare produse.
Ca o soluție simplă, auditorul a recomandat punerea în funcțiune a celui de-al doilea receptor și uscător, ambele funcționând în paralel. Aceasta a dublat imediat capacitatea de stocare și a redus considerabil ciclul compresorului, ceea ce a redus timpul de rulare descărcat la jumătate, de fapt cel de-al doilea compresor de multe ori se oprește automat, în loc să funcționeze constant. Setările de presiune au fost ajustate pentru a fi ușor compensate în aranjamentul în cascadă pentru a coordona mai bine controlul compresorului, făcând o bază de rulare a compresorului încărcată și cealaltă tăiere. Niciuna dintre aceste modificări nu costă bani pentru echipamente și a îmbunătățit considerabil eficiența sistemului.
Administratorul instalației a raportat un beneficiu secundar - anterior acestor modificări, apa intra într-o operațiune de turnare în uzină, provocând gropi și stricând o parte din produsul lor. Odată cu modificările implementate, punctul de rouă a scăzut la normal și sistemul a funcționat complet uscat, chiar și în condiții foarte calde și aburite de amiază. Aceasta a eliminat problema calității produsului și a economisit costuri semnificative de refacere.





